MEJORA AL SISTEMA DE CONTROL DE VELOCIDAD DE LA PARILLA MOVIL

in #spanish7 years ago
Buenas Tardes Steemians, es un placer saludarlos nuevamente. En este Post les mostrare una mejora muy significativa en que participe en la planta donde trabajo.   

La parrilla móvil es uno de los equipos principales para la producción de la planta, en donde se realiza una cocción a diferente temperatura al producto, la misma posee un  sistema de control de velocidad que esta conformado por dos motores acoplados mecánicamente a un mismo eje, por lo cual requieren de una aplicación especial de control conocida como maestro/esclavo en modo velocidad/torque. De tal manera que el esclavo sigue al maestro.  

El motor esclavo tiene un sensor de velocidad, que al fallar este o el cable, el motor maestro se tranca, disparando el drive con un comportamiento idéntico a una falla por traba mecánica. Esta situación crea altos tiempos de parada y dificulta el diagnostico diferencial entre mecánico y eléctrico además el alto consumo de sensores y tiempo de paradas.   

 Situación Actual o Problema.  

  El trabajo se dividió de la siguiente manera:    

  • Se inicia con el estudio de factibilidad para eliminar el sensor y realizar el control de torque del esclavo en modo sin sensor.
  • Se realiza estudió la configuración de los variadores para programar esta configuración sin sensor con recursos propios.
  • Se realizaron pruebas de simulación con motor y variador en taller para realizar la programación del equipo.
  • Se implementó la configuración y se desconectó el sensor de velocidad en el variador esclavo de la parilla 610TG1 y se realizaron pruebas y ajustes constatando el correcto funcionamiento.

     Diagrama del Sistema Implementado.  


  Resultados y Beneficios:    

  1. El principal beneficio radica en eliminar los problemas asociados al uso del sensor o  encoder que es propenso a fallar y generar confusión para el diagnostico eléctricomecánico.
  2. Se puntualiza la aplicación al configurar el sistema al modo de control de torque sin sensor conocida como vector control sensorless, ya que no justifica un  encoder para un transportador de material.
  3. Se obtiene reducción de costos y ahorro por desarrollo del sistema con recursos propios, la implementación del mismo sistema sin sensor con terceros cuesta 180.000 US$.
  4. Reducción de Perdidas de Producción por  tiempos operativos de reposición y diagnostico de fallas asociadas a la parilla al no tener encoder y descartar esta posibilidad de falla, es decir ya no es el encoder o taco porque no existe.
  5. Reducción de costos y tiempo por cambio de encoder, cables conectores alrededor de 5000 US$ por cada sensor cambiado.
  6. Operación y monitoreo de la parilla tanto en      local como central idéntica a la anterior ya que el cambio es transparente.      

Sin mas nada que decir me despido, pero sin ante pedirle que me den su opinión y sus comentarios de que le parece la mejoras. Gracias.  

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Excelente explicación del trabajo que realizas, saludos

Muchas gracias @franzo. Saludos.

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